烧结机机尾电袋复合除尘器

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【58信息网】烧结机机尾除尘原采用电除尘器,因除尘效果差,岗位环境恶劣,尤其是烧结机尾排料溜槽及卸料溜槽等处粉尘弥漫,电除尘器排放超标,肉眼可见缕缕白烟,严重影响厂区环境。现场观察分析发现,该除尘系统主要存在以下问题:烧结机机头设计风量偏大,除尘点的风量选取过大,易造成物料被抽入除尘管道,使除尘器工作负荷加大。
烧结机机尾电袋复合除尘器
 烧结机机尾除尘原采用电除尘器,因除尘效果差,岗位环境恶劣,尤其是烧结机尾排料溜槽及卸料溜槽等处粉尘弥漫,电除尘器排放超标,肉眼可见缕缕白烟,严重影响厂区环境。现场观察分析发现,该除尘系统主要存在以下问题:烧结机机头设计风量偏大,除尘点的风量选取过大,易造成物料被抽入除尘管道,使除尘器工作负荷加大。烧结机尾大罩及环冷机受料点、卸料点设计风量偏小,其处扬尘非常大。除尘管道设计风速偏大( 22 m/s) ,导致管道系统及除尘器阻力大,磨损严重。除尘管道设计中采用了大量垂直三通,也使得系统阻力加大,加速管道局部磨损。除尘管道中弯头及三通没有耐磨措施,极易磨损产生漏风,使除尘点除尘效果差。基于150m2电除尘器很难达到粉尘排放必须进行改造。

 

1、除尘器的选择。电除尘器的效率高低很大程度受粉尘粒径大小的影响,不同的粉尘各有其最适宜被净化的粒径范围。对烧结灰尘来说,最适宜的范围是1.37-2.03 μm,超过此粒径范围的粉尘在电除尘器中很难被捕集。现场观察,该烧结机机尾粉尘粒度分布较宽,除了大颗粒粉尘占绝大部分外,还有相当一部分小颗粒粉尘,这也是原电除尘器无法达到业主要求。

 

如果采用布袋除尘器的话,一方面化学纤维滤袋难以承受高温烟气,而且对烟气中的水分含量有较严格的要求。现场观察发现,为了降低部分未完全冷却烧结矿的温度,工人常常打水冷却,造成烟气中含水量上升,袋式除尘器压力损失大、能耗高、维护费用高。综合分析以上情况,决定在此次除尘系统改造中采用串联结构的电袋复合除尘器。该除尘器结合了布袋除尘和电除尘的特点,取长补短,在使用寿命和除尘效率方面都达到了新的高度。电袋复合除尘器采用第一电场,首先将烟气中85% 左右的大颗粒粉尘除去,避免其对后面袋场中布袋的直接冲刷以及高温腐蚀; 余下的细微粉尘正好发挥布袋除尘器对除去特细粉尘效率高的特性,且布袋除尘器不受烟气特性、煤种、颗粒分散度、含尘浓度等影响,能有效捕集高比电阻粉尘。相比单独采用电除尘器或布袋除尘器,电袋复合除尘器的初期投资和运行费用都有所降低。

 

2、应用效果。改造项目动工,在不影响烧结正常生产甚至不停机的情况下进行施工。改造过程中,设计人员精益求精,同时施工人员克服现场环境恶劣、工期紧张、作业空间狭小等困难,保质保量。于顺利完工投产后,烧结厂环境显著改善,各扬尘点基本看不到粉尘,粉尘浓度小于8mg /m3的岗位粉尘合格率为100%; 烟囱顶部肉眼看不到有灰尘冒出。经检测,电袋复合除尘器排放浓度为17.7mg/m3。电场经过一段时间的磨合后,各参数都比较稳定,投产半年多来,除尘器内外压差维持在设计标准范围内,说明袋区的滤袋寿命得到提高,没有明显被冲刷磨破的现象,环保部门的测量数据显示粉尘排放浓度仍满足业主要求,达到了预期目标,业主比较满意。本改造项目的成功实施,极大地改善了龙钢的厂区环境,提升了企业形象。

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